太钢天管冷线“提速革命”:小投入撬动大效益,树立冷轧效率新标杆

来源:网络 时间:2025-05-14 09:30:02

  在钢铁行业加速向高质量发展转型的浪潮中,太钢天管以“算账经营”为核心理念、“创新驱动”为发展引擎,在不锈钢冷线机组产能提升领域实现重大突破。通过系统性设备改造、工艺优化与操作革新,成功攻克薄料生产效率瓶颈,2025年1-4月累计增产3600吨、增效179万元,为不锈钢单体冷轧退火酸洗领域打造出效率变革的全新范本。
  冷线机组作为不锈钢生产的核心环节,长期受困于薄料生产难题。由于卸卷时间限制,机组运行时需频繁降速,单卷降速耗时长达10分钟,导致小时产量仅维持在30-45吨区间,同时加剧燃气消耗与设备损耗,成为制约产品规格薄化、质量稳定及节能降耗的关键阻碍。面对这一困境,太钢天管以中国宝武“四化”“四有”理念为行动指南,锚定“极致效率、极致成本”目标,对冷线机组启动全方位“提速革命”,通过优化产品结构、降低平均厚度规格,向生产效率与精益管理要效益。
  在技术攻关过程中,太钢天管实现多项行业首创突破:首创不锈钢行业“不开辊过焊缝”技术,针对机组中部高速运行时尾部卸卷时间不足的问题,团队对标行业标杆企业,联合电气供应商对顺控逻辑程序进行深度改造,取消传统停车过焊缝、开辊卸卷等耗时环节,通过精准优化张力与轧制力参数,成功实现连续化过焊缝作业,单卷卸卷时间缩短1分钟,出口活套控制在80%以内,为机组全程高速运行奠定坚实基础;实现速度极限突破,投资50余万元与电气供应商协作,对PLC程序及传动系统参数进行系统性调试升级,将冷线中部运行速度提升20%,同步优化开卷、甩尾、定位等全流程操作,有效保障薄料高速稳定生产,显著提升产能利用率;创新实施差异化参数设计,结合冷线炉子热效率改造,针对厚料、深冲材、316L等特殊品种,与质检部门协同制定“一用一标”工艺方案,通过精准调控炉温与速度参数,在提速的同时确保产品表面质量与机械性能100%满足客户需求,实现生产效率与产品质量的双重跃升。
  此次冷线机组改造项目总投资仅80余万元,却创造出惊人效益:2025年1-4月累计提速生产5.3万吨,释放近200小时优质产能,为高端品种排产提供充足空间;成本回收周期短至2个月,真正实现“小投入、大产出”的高效经营目标,成为钢铁行业降本增效的典型案例。太钢天管的成功实践,不仅为自身发展注入强劲动能,更为行业转型升级提供了可复制、可推广的创新经验。

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