长钢炼钢厂长浇次品种钢生产取得新突破

来源:网络 时间:2025-08-28 11:57:09

  近日,首钢长钢公司炼钢厂长浇次品种钢生产实现新突破,其中45-1品种钢连浇炉数达到46炉,为企业进一步推进极低成本生产、践行经济炼钢发展路径筑牢了坚实基础。
  2025年初以来,首钢长钢公司炼钢厂结合区域市场发展现状与未来趋势,立足自身现有工艺装备水平,重点推进长浇次品种钢生产研发工作。通过一系列创新实践,成功探索出一条“免精炼+极限长浇次”的中碳紧固件钢低成本高效生产特色路线。
  针对传统品种钢开发生产中面临的塞棒渣线损耗快、棒头寿命短、中间包耐材使用寿命有限、钢水二次氧化严重等实际难题,首钢长钢公司炼钢厂决定通过开展多维度创新研究逐一攻克。该厂聚焦塞棒长寿命技术、中间包长寿命技术及稳定生产技术三大核心方向,组建专项攻关课题小组:通过创新中间包流场控制技术,优化挡渣墙溢流槽设计,调整冲击区与限流孔角度,摸索塞棒形状适配规律并提升塞棒质量,进一步延长塞棒使用寿命;通过降低钢水氧化性,深化耐材与钢种氧化性匹配研究,定制化设计耐火材料,有效延长中间包使用寿命;通过研发全保护生产装置,设计与耐材特性适配的烘烤曲线及操作制度,提升钢包高自开率与开机成功率,增强生产过程的连续性与稳定性。
  该厂持续推进技术创新攻关,重点开展了以下八个方面的工作:
  构建数学模型优化流场与塞棒设计:建立专项数学模型,研究中间包冲击区、浇铸区流场特性,自主设计中间包冲击区结构、紊流控制器及导流孔角度,解决流场分布不均、塞棒局部侵蚀下线问题,实现多只塞棒侵蚀程度一致;设计塞棒渣线与棒头部位外形,定制多材质组合式塞棒,将塞棒寿命从项目实施前的10.5小时延长至28小时。该模型相关技术已获3项专利,其中包含2项实用新型专利。
  改进中间包挡渣墙与导流孔设计:重新设计塞棒中间包挡渣墙结构,将溢渣槽分设两侧,保障中间包流场对称性,缓解中间流次塞棒渣线与中间包渣线部位的冲刷损耗;扩大钢水导流孔孔径并增大上仰外翘角度,减弱钢流对中间流次塞棒棒头的冲刷力度,同时提升钢水夹杂物上浮效率。
  优化中间包关键参数设计:调整冲击区深度与限流孔角度,通过优化中间包紊流控制器导流孔直径、倾斜角度(上扬角度及两侧角度)等参数,确保多支塞棒侵蚀程度保持一致,提升设备使用稳定性。
  升级塞棒棒头材质:优化铝镁碳材质棒头配方,降低使用过程中的脱碳反应强度,提升塞棒使用时的结构强度,减缓棒头侵蚀速度,延长使用寿命。
  定制中间包耐材配方:设计并定制中间包工作层干式料、永久层浇注料的配比与粒度参数,大幅提升耐材中高温强度,将连浇炉数从原先的不足18炉提升至最高46炉水平,相关技术已获2项授权发明专利。
  研发全流程保护与保障装置:开发吹氩保护中间包盖、在线钢包带盖反吹及水口辅助烘烤等成套装置;设计与耐材特性匹配的烘烤曲线及操作制度、钢包自开操作规范,推行全保护浇注工艺,设定开机起步预设拉速,并通过现场“师带徒”模式开展实操培训,实现钢包自开率稳定在99%以上、开机成功率100%。该套技术已获4项授权实用新型专利。
  改进钢包包底结构设计:通过现场跟踪钢包内衬及包底侵蚀规律,在包底透气砖与座砖间料层砌筑过程中采用专用模具隔离,确保透气砖与座砖之间无料层连通,杜绝因料层不均匀粘结冷钢导致底吹时出现“窜气”现象;优化包底座砖上料孔孔型设计,提升引流砂烧结层单位面积静压力,在同等工况下提高钢包自开率;采用专用钢质模具进行孔型塑形,有效避免浇注料对孔型精度的影响。
  优化中间包烘烤系统:针对塞棒中间包烘烤流程进行优化,调整煤气支管路控制方式,实现煤气均匀分配,解决煤气供应不均问题;设计科学合理的烘烤曲线;自主研发水口烘烤倒吸风装置及便携式中间包水口辅助烘烤装置,提升烘烤效率与效果。

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