方大特钢攻关转炉高效冶炼工艺 氧枪优化破解产能瓶颈

来源:网络 时间:2025-10-27 10:55:57

  2025年下半年,方大特钢启动“转炉高效冶炼工艺研究”科研项目,聚焦氧枪喷头核心参数优化,通过创新供氧模式破解生产效能瓶颈。这一举措既是企业响应钢铁行业绿色高效发展的实践探索,也是其年度47项科研攻关计划中针对冶炼环节的关键布局。
  作为转炉炼钢的“心脏”设备,氧枪喷头的性能直接决定冶炼效率与成本控制。该设备由多组拉瓦尔管构成,其参数设置通过影响氧气射流形态,左右着熔池脱碳速率、化渣质量等核心工序。方大特钢现有3座80吨转炉,其中1号、2号转炉长期存在供氧压力偏高问题——过高的压力不仅加速炉底侵蚀影响设备寿命,更导致纯供氧时间偏长,制约产能释放与成本优化。
  针对这一痛点,项目团队确立“大流量、低压力”的供氧优化路径,重点调整三大核心参数:一是优化喷孔结构,参考行业成熟经验设置合理喷孔夹角与数量,使氧气射流更均匀作用于熔池;二是匹配最优马赫数,通过流体动力学模拟确定超音速射流的最佳速度区间,兼顾冲击深度与搅拌效果;三是重构喉口与出口直径比例,在保证28000Nm³/h级氧流量的同时,将供氧压力稳定在0.9MPa左右的合理范围。这种参数组合已在同类钢厂实践中验证:可使吹氧时间缩短1.3分钟以上,氧气单耗降低1.2Nm³/t。
  “我们的目标是实现‘质量、效率、成本’三重平衡。”项目技术负责人表示,优化后的供氧模式将在三方面实现突破:其一,通过精准控制熔池冲击坑深度比至68%左右,确保脱碳与化渣同步进行,提升终点磷合格率至95%以上;其二,预计将1号、2号转炉纯供氧时间缩短10%以上,三座转炉年产能有望增加5万吨;其三,结合方大特钢成熟的成本管控体系,仅氧气消耗与炉底维护两项即可实现月均降本超20万元,延续企业“小改革创大效益”的创新传统。
  从行业视角看,该项目精准契合转炉大型化背景下的效能升级需求。当前钢铁行业普遍通过氧枪优化突破产能瓶颈,方大特钢的实践将为80吨级转炉提供可复制的技术方案。项目预计2026年初完成工业试验,若实现稳定运行,不仅能支撑企业弹簧钢、螺纹钢等主力产品的产能提升,更可为钢铁行业绿色低碳转型提供“降本增效”的实践样本。

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