沙钢永兴炼钢厂转炉工序能耗创佳绩,绿色发展再进阶

来源:网络 时间:2025-05-13 10:05:18

  近日,沙钢永兴公司炼钢厂喜讯传来,其转炉工序能耗达到-28.53千克标准煤/吨,创下历史最佳纪录。这一显著成果,不仅彰显了沙钢永兴在节能减排领域的卓越成效,更标志着企业在践行绿色低碳转型、迈向极致能效的征程中,稳稳地踏出了坚实有力的一步,为钢铁行业的可持续发展树立了新典范。
  在能源高效利用方面,炼钢厂多管齐下,通过精细化设备管理与生产组织调度优化,成功将设备运转率推向新高,为产能提升筑牢根基。一直以来,加快生产节奏、提高设备运转率都是炼钢厂工作的重中之重。在此过程中,转炉出钢口及炉口的管理工作被列为重点攻坚方向。一方面,技术团队巧妙施策,在保障钢水质量不受影响的前提下,通过造黏渣的方式,极大程度减少了熔渣对出钢口的侵蚀与冲刷;另一方面,严格规范挡渣出钢流程,有效延长了出钢口的使用寿命。而在炉口维护上,炼钢厂狠抓炉口清理和炉口交接班环节,确保铁水、废钢装入过程顺畅无阻。一系列举措成效显著,4月份班冶炼炉数≥15炉的比例环比大幅提升19.75%,转炉冶炼时间环比缩短0.04分钟/炉。与此同时,炼钢厂积极探索提升产能的新路径,通过提升废钢比实现了产量增长,本月废钢比环比提升0.78%,合格钢产量更是超额完成生产计划的103.47%,实现产量与能效双丰收,为能耗指标的优化夯实了基础。
  标准化作业成为此次能耗指标突破的关键驱动力。炼钢厂转炉组严格规范操作流程,对双渣操作流程进行科学调控,精准把控每一个环节,显著减少放散次数,成功将煤气回收效率提升到新高度。4月份,双渣次数明显减少,煤气回收量环比增长2.3立方/吨,不仅有效减少了煤气放散,更实现了煤气资源的循环高效利用,让能源在生产过程中“物尽其用”。能源精细化管理同样功不可没,炼钢厂对中间包烘烤时间实施精准控制,杜绝能源的无端浪费;同时,对钢包烘烤系统进行节能改造,完成两套改造工程,从细微之处深挖降耗潜力。通过对煤气自耗环节实施全流程管控,炼钢厂成功构建起一套长效节能降耗机制,为持续降低能耗提供了制度保障。
  展望未来,沙钢永兴公司将锚定极致能效目标,深度挖掘工艺优化、装备升级、技术创新和管理改进等方面的节能潜力。企业将持续加大研发投入,推动工艺创新,不断升级装备设施,提升生产过程的智能化、自动化水平,进一步提高能源利用效率;同时,不断完善管理体系,优化管理流程,将节能理念贯穿生产运营的每一个环节。通过全方位、多层次的努力,沙钢永兴将持续推动企业转型升级,向着绿色低碳高质量发展的目标稳步迈进,为钢铁行业的绿色变革贡献更多力量。

免责申明:凡本网所转载之内容仅供参考,其中任何观点均不代表本网立场,本网亦不对其真实性负责。如果您发现文章中有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。如有任何疑问均可致电上海华诚金属网021-56785508。
  • 资讯
  • 电话
    固话:021-66788265
    客服:18017717126
  • 咨询
    微信咨询